12月13日,央视《经济半小时》走进广东佛山,走进联塑,探访和报道了联塑的数字化智能化一级工厂,为人们展示联塑智能化转型进程中的关键一环。
为适应中国当代社会经济发展阶段和转型需求,联塑深刻意识到,完成从“制造”到“智造”的完美蜕变,加快先进制造业的数字化转型,是传统企业未来发展的重中之重,也是企业和政府的基本共识,更是制造业未来发展的大势所趋。中国联塑数字化赋能,做到全价值链的支撑和打通。研发、供应链、制造、物流、金融、客户服务,所有环节以订单和数据来驱动,最终进行柔性交付。

而在本期《经济半小时》中,全国观众跟随央视的采访,见证联塑如何加速智能化改造升级,提质增效。联塑在央视栏目镜头的近距离观察下,展示了在佛山市政府的政策统筹、资源统筹、和产业统筹支持下,智能化数字化进程已经取得的不俗成绩。
以联塑斥资打造的电热熔管件智能生产为例。此前,联塑在生产高端产品电热熔管件时,曾经面临人工操作不稳定,速度慢且良品率只有70%左右的境况。为了提质增效,联塑通过数字化智能化升级,实现了以机器人为中枢,多组设备集成、数据互通的电热熔管件智能生产单元。中间部分的机器人可以自动将电热熔管件送到周边的塑胶包覆、热熔线圈排布、性能检测等7道自动生产机构上,并进行节点控制和数据关联,实现生产全自动。

广东联塑科技实业有限公司生产制造中心的李仲杰主任对记者表示,电热熔管件智能生产单元的大规模应用,使得核心生产无需人工介入,车间的产能效率提升了200%以上,人均产量提升了500%。产品稳定性的合格率也从原来的70%左右,上升到现在的97%左右。

数字化和智能化不仅带来产能的大规模提升,也意味着大量的经济投入。报道中的电热熔管件智能生产单元价值700-800万元/套,联塑目前拥有38套,其中28套已投入生产,10套正在调试中,这就代表着数亿元的资金投入。而这还只是联塑庞大生产体系中的一项生产单元,巨额投入的冰山一角。
“继续升级意味着更大的投入”。传统制造业企业在数字化智能化转型中除了受政策、土地、人才、技术等条件影响,资金也是影响转型能走多远的核心因素之一。中国联塑集团控股有限公司副总裁黄金朝,在接受央视《经济半小时》采访时,向记者表示:联塑计划在全国几十个工厂进行数字化智能工厂改造升级,预计规划3年投50个亿,其中佛山工厂3年计划投入12亿资金。在佛山政府的“数字贷”政策扶持下,联塑十月份拿到了国家开发银行广东省分行提供的3亿贴息贷款,大大缓解了企业转型升级的资金压力。同时,11月19日,在2021年佛山市数字化智能化示范工厂标杆评审中,广东联塑科技实业有限公司被评为一级数字化智能化示范工厂,并获得2000万元奖励。

获评为一级数字化智能化示范工厂既是支持,也是荣誉。在智能化和数字化的道路上,联塑将继续在全国推进产业技术变革和智能工厂改革升级,提质增效,让大众感受到联塑对于管材管件的品质的坚持以及科技创新的投入,向世界级“灯塔工厂”标准迈入新征程,同时,联塑将作为智造先锋带动全行业的高质量发展,助推社会向着美好生活大跨步前进。
转自:南风窗网
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